第202章 第一台样机出炉(1/2)
模具加工需要精密铣床和电火花机床,农机厂没有。
温卿联系了县机械厂,对方答应帮忙加工,但要排队等一周。
时间不等人。
温卿决定双线并行:一边等塑料模具,一边先用铸铁试制叶轮,验证腔体设计。
经过大家的努力,第一套铸铁叶轮加工完成。
试制车间里,临时搭建的试验台已经就位。
一个水箱,一台电机(模拟人力驱动),压力表,流量计,还有数据记录板。
温卿亲自操作。
她启动电机,螺杆开始旋转。
水流从进口吸入,经过螺旋腔,从出口排出。
压力表指针缓缓上升:0.5米,1米,2米……最终稳定在8.5米。
流量计显示:每小时4.2立方米。
“扬程8.5米,流量4.2方。”周建国报出数据,“离设计目标还有差距。”
温卿没说话。
她仔细观察水流状态,倾听机器声音。
水流不够顺畅,有轻微的气泡声;机器振动偏大。
“停机。”她说。
拆开泵体检查。
螺杆表面有轻微磨损,泵壳内壁有水流冲刷的痕迹——不均匀,说明水流分布不理想。
“腔体形状还要优化。”温卿判断,“进口到出口的过渡不够平滑,导致局部涡流和能量损失。”
林烨对照试验数据检查理论模型:
“实际效率比理论值低12%。可能的原因:一、加工误差导致腔体尺寸偏差;二、表面粗糙度影响;三、我的模型简化过度。”
“那就改进。”
温卿说得很干脆,“优化腔体设计,提高加工精度,降低表面粗糙度。”
第二轮改进开始。
温卿重新调整腔体曲线,让过渡更平滑。
王师傅提高加工精度,把公差从±0.1毫米收紧到±0.05毫米。
李师傅改进铸造工艺,泵壳内壁铸出来后增加一道研磨工序,粗糙度从Ra6.3降到Ra3.2。
同时,塑料厂的试验也有进展。
孙科长亲自送来第一批样品。
五个塑料叶轮,用了三种不同配方:普通聚丙烯、玻纤增强聚丙烯、尼龙66。
温卿当场测试。
最简单的办法:称重,测尺寸,做破坏试验。
普通聚丙烯叶轮,重量最轻,但刚度差,用手一掰就变形。
玻纤增强聚丙烯,重量稍重,刚度好,变形小。
尼龙66,性能最好,但价格贵一倍。
“从性价比看,玻纤增强聚丙烯最合适。”
温卿分析,“强度够,价格适中,而且耐水性好。”
“但这个配方还在摸索。”
孙科长说,“玻纤添加比例、混合均匀度、注塑温度压力,都要优化。现在成品率只有30%。”
“继续试验。”温卿说,“需要什么支持,我们配合。”
她让陈明整理了一份详细的测试要求:
在不同温度、湿度下的强度测试,长期浸泡的耐腐蚀测试,模拟使用的耐磨测试……数据越全,后续改进越有依据。
第二轮铸铁叶轮试制完成。
再次试验。这次结果明显改善:扬程10.2米,流量5.1立方米。基本达到设计目标。
但温卿还不满意:“振动还是偏大。听声音,有周期性波动。”
她让机器空转,用手感受振动。
确实,每转一圈,振动有个小高峰。
“动平衡问题。”王师傅判断,“螺杆加工时,质量分布不均匀。”
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