第185章 组装成功(2/2)
张师傅正在安装踏板机构。
踏板是铸铁的,表面做了防滑处理。
通过连杆和曲柄,将脚踩的往复运动转换成旋转运动。
“试试踏板力度。”温卿说。
周建国坐上去,踩了几下。
起初有些重,但踩顺了之后就轻松了。
“感觉不错!”他兴奋地说。
“传动比还要验证。”
林烨拿出转速表,“建国,你以每分钟60次的频率踩踏板,我测输出轴转速。”
测试开始。周建国踩踏板,林烨盯着转速表。
“输出轴转速……480转。”林烨报数,“比设计值低20转。”
“可能皮带打滑。”温卿检查皮带张力,“调紧一点。”
皮带张紧轮调整后,再测试。
这次转速达到498转,接近设计值。
“可以了。”温卿点头。
时间到了凌晨一点。
两个主要子系统都装配完毕,接下来是总装。
所有人都围了过来。
这是最关键的一步——把传动系统装到机架上。
机架被放倒,侧躺着。
传动系统缓缓吊装进去,对准安装孔。
这个过程要特别小心,不能碰伤零件,不能有错位。
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温卿亲自指挥:“左边低一点……好,慢慢放……对准了……螺栓!”
八颗高强度螺栓穿过安装孔,螺母拧紧。
传动系统和机架合为一体。
机架扶正,稳稳立在地面上。
现在,它看起来像一台机器了——有机架,有传动系统,有踏板。
但还缺最重要的部分:脱粒滚筒。
滚筒被抬过来。
直径四十厘米,长六十厘米,表面布满整齐的齿槽。
在灯光下,它像一件精密的艺术品。
安装滚筒需要两个人配合。
一边要穿过主轴,一边要对准键槽。
“一、二、三,起!”王师傅和李师傅同时用力,滚筒缓缓抬起。
温卿在主轴上涂润滑脂,林烨在检查键槽对齐情况。
滚筒慢慢靠近主轴。键槽对键,孔对轴……
“停!”林烨突然说,“偏了0.5毫米。”
滚筒放下,重新调整位置。
第二次尝试,还是差一点。
“我来。”温卿说。
她走到滚筒侧面,双手扶住。
精神力悄然展开,感知着键和键槽的细微位置。
这不是用眼睛看,而是用“感觉”——就像能“看到”金属内部的配合情况。
“向左移1毫米……好,再向前0.3毫米……现在,起。”
滚筒再次抬起。
这次,当它靠近主轴时,几乎没有任何阻力,顺畅地滑了进去。
“进了!”周建国惊喜地喊道。
确实,滚筒完全安装到位,与主轴完美配合。
键和键槽严丝合缝,没有一丝间隙。
王师傅和李师傅对视一眼,都看到了对方眼中的惊讶。
他们干了这么多年钳工,知道这种配合有多难对正。
温卿是怎么做到的?
但没人问。
温卿身上有太多不可思议的地方,大家已经习惯了。
最后一步,安装凹板和防护罩。
凹板是弧形钢板,上面布满筛孔。
它与滚筒的间隙决定了脱粒效果。
这个间隙可以调节,通过一套螺杆机构。
防护罩是铁皮做的,防止籽粒飞溅。
上面有进料口和出料口。
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