分节阅读 163(2/2)
4100小时
4200小时
试车并没停息,每天都在进行,一直达到4400多小时的时候,发动机开始出现异常。
试车控制台上,滑油消耗警示灯亮,一名试车员大声的道:“邱总,发动机滑油消耗异常”
4500多小时
发动机震动超标,噪音开始出现异常
4600多小时
发动机明显出现多项异常,不但功率下降,震动超标,滑油消耗明显异常,且发动机的尾部明显冒出黑烟
“邱总,是否继续进行试车”试车指挥员请示。
丘文安看了看各数据,看了看试车台上发动机的状况,丘文安咬牙道:“继续试车”
试车又持续了好几天,这台发动机的累计试车达到4685小时,直到这个程度,丘文安才下达了停车命令,这台发动机也以其优秀的表现,最大寿命达到了喜人的4685小时
发动机停车,看着这样的数值,整个试车监控控制室里面,大家马上就是一阵阵欢呼,这样的寿命,足矣让人骄傲,足矣让人自豪
丘文安何尝不是,一股浓浓的自豪感从心底升起,快步走出试车监控控制室,丘文安想到的第一件事情就是给李天峰打电话。
丘文安道:“老板,我们最大寿命试车已经完成,这一台发动机已经试车累计达到4685小时。”
4685小时
李天峰听到这样一个数据也是心中异常高兴,深知这个数字的技术含量,在电话之中,李天峰自然就是一阵高兴的表扬,且慷慨的表示,这几名试车员,试车技术员,每人发一个红包以资奖励。
这台发动机,完成试车,将从试车车间返回总装车间进行分解,零件分解完成,也没有必要清洗,也没有必要再进行组装,分解的目的,就是看一看各零件的情况。
哪些零件已经出了问题,哪些零件还完好无损,哪些零件已经出现了磨损,或是损坏,这非常的重要。
将各零件的情况详细记录,且还拍照存档,这将非常重要。
这台发动机,从试车台上下来,装上运输车,从试车车间运抵总装车间,按照工艺要求,马上就开始了分解工作。
发动机进行了4685小时,发动机的分解非常的关键,李天风必须掌握第一手资料,发动机才开始分解工作,李天峰和丘文安就来到了总装车间。
今日两更,第一更完毕
第二百四十五章航空轴承
总装车间。
光荣完成最大寿命试车,这台发动机在这里顺利完成分解,整台发动机已经完全分解成为零件状态,一个个的零件,摆满了很多张检验台,不少零件,看上去乌七八黑。
零件没有经过清洗,又经过四千多个小时的试车,零件能光亮如新才是怪事了,李天峰和丘文安,以及一大帮工艺人员,设计人员,大家一起走到这几张检验台的前面,看到这些零件,李天峰点一点头。
大家也不用李天峰吩咐,自然知道自己要做什么,在检验人员的配合之下,大家开始检查零件,将尺寸测量出来,一一记录在专用表格上。
除了尺寸记录,还将零件用高清晰照相机一一拍照,一些重点零件,还要拍好几张照片,从不用的方向进行拍照,将一些磨损部位,出现异常的部位清晰的拍下来。
这些照片,将是重要的,非常珍贵的资料,将和这些尺寸记录一起,严密的保存起来。
李天峰此次过来,自然不是看大家工作的,李天峰是准备亲眼看一看一些重点零件的磨损情况,这台发动机经过四千多个小时的试车,零件状况怎么样,李天峰需要掌握第一手资料。
需要看哪些零件,哪些零件没有必要看,李天峰心中知道得清清楚楚,来到检验桌旁边,李天峰在其中一张桌子旁坐了下来,这张桌子上,摆了这台发动机上一系列的轴承。
由于技术封锁,进口的高质量轴承一般难以购买得到,即使能买到少量,也一般是价格高昂。且供应还不稳定,于是,涡轴d发动机上采用的轴承基本上都是国产化。
因为采用的轴承为国产轴承,质量稍差,虽然在发动机的设计进行了充分的考虑,如进行最合理最充分的滑油润滑。采用较低的滑油温度,加大滑油的循环速度等等。
但是,这些轴承的寿命还是无法达到李天峰心目之中的理想要求,还没有看这台发动机经过四千多个小时试车之后的各轴承,各零件的情况,李天峰已经心中有谱,如果李天峰推测没有出错的话,正是因为这些轴承首先出了问题,这台发动机的此次试车的最大寿命是4685小时。不然,可能寿命时间会更长,超过5000小时都有可能。
一些比较大的轴承,此时并不是整体状态,而是零件状态,滚轴,轴承内外环等已经分开,李天峰拿起其中一个主要轴承的滚珠。认真的看起来。
如果是新轴承的滚珠,那是非常光亮的。滚轴表面没有一点瑕疵,全是金属的光泽,且因为滚轴表面太光滑,几乎是镜面,故光线还会出现镜面反射,看上去有一些部位是黑色的。
李天峰非常有经验。拿起这颗滚轴,认真的看了起来,经过这么长时间的试车,滚轴表面已经出现微小的麻点,这是滚轴出现了疲劳磨损。表面出现了金属剥落。
看了好几颗滚珠,情况基本都差不多,接着,又看了这个轴承的内外环,尤其是重点看了轴承内外环上滚轴跑道的情况,也是一样,已经出现麻点。
接着,李天峰看了好几个轴承,都出现了不良磨损,不少滚珠表面出现了麻点,李天峰点一点头,心中有数。
果然,果然是轴承首先出现了问题,不然,这这台发动机的最大寿命时间还会更长。
轴承的质量如此,那就只有两种办法,最有效的办法就是提高轴承的质量,但这一点估计很难,天峰科技公司又不生产轴承,而国内那几家轴承大厂,要短时间内提高航空轴承的质量,估计不现实。
第二种办法,那就是发动机每次大修的时候,对大部分的轴承进行换新,换上全新的轴承,这样做,最简单,也最能保证发动机后续的使用,但是,成本比较高。
在国外,航空工业发达的国家,航空发动并不是每次大修就更换轴承,但天峰科