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铁骨造芯(1/2)

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陆师傅当组长,张师傅负责热处理,李师傅带着三个年轻技工管测量。

只要大家团结一心,就没有什么攻破不了的难关。

陈默则联系省机械研究所,想借他们的精密磨床用。

原本以为他们会毫不犹豫地拿出来给烽火厂使用,可是结果对方说“磨床正在维护”,支支吾吾不肯借。

“不借就不借!咱们用自己的老车床!”陆师傅把一张主轴图纸铺在铁板上,用粉笔圈出关键尺寸。

“主轴材料用 40iMoA合金钢,咱们自己淬火;精度不够,就用手工研磨,我就不信咱们的手比不过小鬼子的机器!”

第一步是材料处理,张师傅把切割好的合金钢坯放进自制的煤炉里,用温度计盯着炉温,要把温度控制在 860℃进行奥氏体化处理。

煤炉的温度不好把控,他就守在炉边,每隔五分钟测一次温。

温度差 10℃,钢的硬度就会差 10HRC,后续加工根本达不到要求。

淬火的时候更惊险,张师傅用铁钳夹着烧得通红的钢坯,快速放进机油里,“滋啦”一声,白烟瞬间弥漫整个车间,呛得人直咳嗽。

他的盯着钢坯的变色过程,要在表面刚变成暗灰色时捞出来,再放进 200℃的回火炉里保温。

这个时间差只有 30秒,多一秒少一秒,都会影响主轴的韧性。

连续三天,张师傅都守在炉子旁,困了就靠在机床边眯十分钟,饿了就啃两口凉馒头。

直到第四天早上,第一根经过热处理的主轴粗坯才出炉,用硬度计一测,HRC58,正好达到要求,老张捧着那根冰凉的钢坯,眼圈突然红了:“成了,我们成功了!”

接下来是精度加工,这一步才是成功的重中之重。

然而车间里的老车床年久未修,尚且能够使用的其最大加工精度是 0.01毫米,距离 0.001毫米的要求还差十倍。

看似简单,实则难如登天。

然而陆师傅不认输,他把百分表固定在刀架上,盯着指针的跳动,每走一刀,只进 0.005毫米。

平时加工普通零件,一刀至少进 0.02毫米,这么慢的速度,加工一根主轴要耗整整八个小时。

更难的是手工研磨,陆师傅把主轴固定在 V型铁上,手里攥着涂了研磨膏的铸铁研磨套,顺时针转三圈,再逆时针转两圈,力道要均匀,速度要稳定。

但凡中间出现一丁点的差错,那么便前功尽弃,一切需要重头再来。

第七天清晨,当第一根完整的主轴放在测量仪上时,车间里所有人都屏住了呼吸。

陈默握着测量仪的探头,从主轴的一端移到另一端。

屏幕上的数字稳定在“0.0008毫米”,比住友的标准还高 0.0002毫米!

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