第168章 困境突围(2/2)
有人放弃了周末休息,有人推迟了探亲假期,大家心往一处想、劲往一处使,形成了攻坚克难的强大合力。
但技术革新的道路从来都不是一帆风顺的,失败和挫折如同家常便饭,一次次浇灭着大家的希望。
在优化生产工艺的过程中,他们遇到了一个又一个难题:第一次尝试将硅石与焦炭配比调整为3.0:1,本想提升产品纯度,结果却适得其反,产品中游离碳含量从原来的0.8%升至1.2%,远超行业标准——难道这条路真的走不通?
试图升级PLC自动温控系统时,由于新旧设备接口不兼容,导致连续两炉生产出现温度骤升故障,直接造成了上万元的经济损失;
优化原料破碎工艺时,因参数设置不当,出现了大量不合格碎料,生产线被迫停机整改。
一次次的失败让不少人开始产生动摇,甚至有老工人私下议论:“咱们建厂这么多年,一直都是这么干的,没必要冒这么大风险搞革新,维持现状至少不会亏。”
面对大家的疑虑和退缩情绪,魏明远没有指责,而是一次次召集大家开动员会。他拿着失败的数据报表,耐心分析问题所在:“困难像弹簧,你弱它就强。咱们现在遇到的问题,都是革新路上必然要经历的坎。”
他语气坚定地说:“我们既然选择了革新,就不能半途而废。每一次失败,都不是白费功夫,而是在为成功积累经验,每一次调整,都是在向目标靠近。”
他还主动承担起所有失败的责任,鼓励大家放下思想包袱,大胆尝试,不必担心犯错。可职工们的信心,真的能重新点燃吗?
为了尽快找到问题的症结,魏明远带着革新小组的核心成员,专程前往江苏、山东等地的先进碳化硅企业考察学习。
这一路千里迢迢,他们能学到真正有用的经验吗?会不会只是白跑一趟?
在一周的时间里,他们马不停蹄地走访了5家标杆企业,虚心向同行请教技术难题,详细观摩闭环式配料系统和智能温控窑炉的运行流程,全程录制操作视频,收集了20余组关键工艺参数、设备操作规范和管理流程等第一手资料。
白天考察学习,晚上就在住宿的酒店召开临时会议,结合本厂实际情况分析对比,梳理可借鉴的经验。
回来后,魏明远带领团队对原有工艺进行了大刀阔斧的改造。
在配料环节,摒弃传统的经验估算模式,引进精准电子计量设备,经过上百次实验,最终将硅石、焦炭、石英砂的配比精准锁定为2.9:1:0.1,让原料利用率从原来的78%大幅提升至89%——工人操作时明显感觉到,配料精准后,后续冶炼的稳定性大大提高;
在温控环节,淘汰老旧的人工调节方式,引进S7-300系列PLC温控模块,搭建智能温控系统,实现了1800-2200℃冶炼温度的±1℃精准调控,彻底解决了温度波动大的难题,操作工小李说:“以前盯着温度计手动调节,手心全是汗,现在系统自动控温,省心又靠谱”;
在生产流程上,优化了“配料-冶炼-破碎-分级”全链条流水线,重新规划车间布局,减少了3个中间转运环节,将物料损耗率从5%降至2.3%。
在这场革新浪潮中,工人们也充分发挥自己的智慧,贡献了许多“金点子”。
老工人王师傅从事冶炼工作二十多年,对生产流程中的痛点了如指掌。他发现传统人工加料方式不仅效率低下,还容易造成原料堆积,影响冶炼效果,便主动琢磨改进方案。
他查阅资料、绘制图纸,利用车间废弃的零部件,反复试验打磨,最终研制出一种螺旋式定量加料装置。这种装置通过变频电机控制加料速度,不仅让每小时加料量从原来的1.2吨提升至1.8吨,加料均匀度还提升了40%,有效避免了原料堆积问题,为工厂节省了大量生产成本。可谁也没想到,一个老工人的小发明,竟然能带来这么大的改变!
青年技术员小李则针对破碎环节的粉尘问题,设计了一套简易的粉尘回收装置,既改善了车间工作环境,又实现了原料的二次利用。
随着一系列技术革新措施的落地生根,碳化硅厂的生产状况得到了根本性改善。
产品合格率从85%稳步提升至97%以上,生产效率提高了30%,设备故障停机时间每月减少至2小时以内,成功摆脱了年初的发展困境,不仅提前三个月完成了矿务局下达的考核指标,更为后续的产能升级和效益增长奠定了坚实基础。
厂区里的机器运转更顺畅了,工人们的脸上多了笑容,曾经弥漫的悲观情绪被昂扬的斗志所取代,整个工厂焕发出勃勃生机。
可这仅仅是开始,接下来他们还将面临电费涨价、高端市场开拓等更大的挑战,魏明远和他的团队,还能继续创造奇迹吗?
“作者有话说”:绝境翻盘!魏厂长带头硬刚,干群齐心攻克技术难关,碳化硅厂终于起死回生!老工人的发明、青年技术员的坚守,每一个奋斗瞬间都让人热血沸腾!下一章电费涨价危机来袭,他们将如何应对?点赞催更不迷路,评论区扣“实干必胜”,为碳化硅厂加油,一起见证更多奇迹!觉得剧情够燃的兄弟姐妹们,别忘了给个五星好评,你们的支持就是我爆更的动力!