第187章 优化方案(1/2)
现场的气氛有些凝重。
年轻工人们脸上的兴奋淡去了,取而代之的是担忧。
几个领导交换着眼神,赵国栋副厂长的脸色尤其严肃。
温卿却没什么表情。
她蹲在机器旁,仔细检查滚筒和凹板的间隙。
“间隙可能小了。”
她说,“麦粒在脱粒区受到的压力太大,导致破碎。但同时,间隙小有利于脱净,可实际脱净率又不高……矛盾。”
林烨也在思考:“可能不仅仅是间隙问题。转速呢?转速会不会太高?”
“测试一下。”
温卿重新坐回座位,“这次,我以不同转速脱粒,你们记录效果。”
第二次测试开始。
这次只用了十斤麦穗,分三次进行:
第一次,转速450转/分,间隙8毫米。结果:破碎率2.5%,脱净率90%。
第二次,转速480转/分,间隙10毫米。结果:破碎率2%,脱净率88%。
第三次,转速500转/分,间隙6毫米。结果:破碎率4%,脱净率93%。
数据很清晰:
转速越高,间隙越小,脱净率越高,但破碎率也越高。
反之,转速低,间隙大,破碎率降低,但脱净率也降低。
似乎找不到一个完美的平衡点。
“问题出在哪里?”陈明问。
温卿没有立刻回答。
她让机器空转,自己仔细观察滚筒的运动。
精神力悄然展开,感知着麦粒在脱粒区的受力情况。
她“看”到了——麦粒进入脱粒区后,不是被均匀脱粒的。
有的麦粒被滚筒齿直接击中,瞬间破碎;
有的麦粒在滚筒和凹板之间被挤压,表皮破裂;
还有的麦粒根本没受到足够的作用力,还粘在穗轴上。
不均匀,是问题的关键。
“我们的设计太理想化了。”
温卿终于开口。
“假设所有麦粒受到的作用力是均匀的。但实际上,滚筒齿是离散分布的,麦穗的喂入也是不均匀的。这就导致有些麦粒受力过大,有些受力不足。”
林烨立刻明白了:
“所以,需要让作用力更均匀。要么增加齿的密度,要么改变齿的形状,要么……”
“或者改变脱粒区的结构。”
温卿接过话,“不是简单的滚筒加凹板,而是多级脱粒。”
她拿出笔记本,快速画草图:
“第一级,用大间隙、低转速,把大部分麦粒轻柔地脱下;
第二级,用小间隙、高转速,把残留的麦粒脱干净。
两级之间,麦粒已经和麦秆分离,不会受到过度挤压。”
这个思路让所有人眼睛一亮。
“怎么实现?”王师傅问。
“在滚筒上做文章。”
温卿画得更详细。
“滚筒分前后两段。前段齿高、齿稀、转速稍低,负责初步脱粒。
后段齿矮、齿密、转速稍高,负责精脱。凹板也分两段,间隙可分别调节。”
林烨已经开始计算:
“如果前段转速450转,间隙12毫米;后段转速500转,间隙5毫米……理论破碎率能降到1%以下,脱净率能提到96%以上。”
“但结构复杂了。”李师傅担心,“加工难度大。”
“可以简化。”
温卿说。
“不用做两段滚筒,就在现有滚筒上,把齿分成两种:前半段用高齿,后半段用矮齿。凹板也用两段可调。”
这个方案现实得多——只需要重新加工滚筒和凹板,不用改变整体结构。
“需要多长时间?”杨厂长问。
温卿估算:
“重新设计,一天;加工零件,三天;装配调试,一天。总共五天。”
“五天……”
赵国栋皱眉,“第一阶段只剩七天了。如果五天后还不行……”
“那就意味着项目失败。”
温卿接话,语气平静,“但我认为,这个改进方案可行。”
她转向林烨:“林顾问,你觉得呢?”
林烨推了推眼镜:“从理论上,分级脱粒是解决均匀性问题的有效方法。我支持。”
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