第184章 样机初成(1/2)
林烨推了推眼镜:
“材料确实是瓶颈。普通碳钢的疲劳强度只有合金钢的一半,耐磨性更差。如果硬要用,设计寿命得大打折扣。”
“有没有办法提升普通钢的性能?”温卿问。
“常规热处理可以改善一些,但提升有限。”
林烨翻着材料手册,“淬火能提高硬度,但会变脆。调质能改善综合性能,但强度提升不大。”
温卿沉默了一会儿,说:“我有个想法。”
她想起末世时,在废墟中找到的一本旧时代的技术手册。
上面记载了一种特殊的表面处理工艺——不是普通的热处理,而是一种复合处理:
先渗碳增加表面碳含量,然后高频淬火,最后低温回火。
这种工艺能让普通低碳钢的表面硬度接近合金钢,而心部保持韧性。
虽然整体性能还是不如真正的合金钢,但用于脱粒机这种中低负荷的场合,应该够了。
更重要的是,这种工艺需要的设备,农机厂都有——
渗碳用普通的渗碳炉就行,高频淬火设备厂里也有,回火炉更是现成的。
“我们可以对普通45号钢做特殊处理。”
温卿说,“渗碳淬火复合处理,表面硬度能达到HRC60以上,耐磨性大幅提升。”
林烨眼睛一亮:“这个思路可行。但工艺参数要摸索。渗碳深度、淬火温度、回火温度,都要试验确定。”
“可以做小样试验。”温卿说,“今天就开始。”
她写了一份试验方案:
取一批45号钢试块,分成几组。不同的渗碳时间(控制渗层深度),不同的淬火温度,不同的回火工艺。然后测试硬度、韧性、耐磨性。
试验很快安排下去。
热处理车间的老师傅听说这个新想法,也很感兴趣,主动帮忙。
同时,温卿也在思考另一个问题:即使材料性能提升了,结构上也要优化,降低关键部位的应力。
她重新设计了传动轴的结构——不是简单的直轴,而是在应力集中部位增加过渡圆弧,在表面增加滚压强化。
又设计了钉齿的安装方式,从刚性连接改为弹性缓冲连接,减少冲击载荷。
这些改进,看似微小,却能大幅提高零件的疲劳寿命。
林烨看了新设计,点头认可:“应力集中系数降低了30%以上。配合表面处理,应该能满足使用要求。”
三天后,第一批试块处理完毕。
测试结果令人振奋:
经过优化工艺处理的45号钢,表面硬度达到HRC58-62,耐磨性比普通淬火件提高了一倍,而韧性保持良好。
“够了。”
温卿看着测试报告,“这个性能,足够样机使用了。等以后有合金钢,再升级。”
材料问题解决,项目继续推进。
四月十五日,脱粒机所有零件图纸完成,加工全面展开。
车间里,王师傅在加工滚筒,李师傅在车削传动轴,张师傅在焊接机架……
温卿每天在各个车间之间巡视,解决出现的问题。
她的脚步很快,说话简洁,但每个问题都能给出明确的解决方案。
年轻工人们私下议论:
“温师傅真厉害,什么都懂。”
“而且从不发火,有问题就解决问题。”
“跟着她干,能学到真东西。”
周建国更是把温卿的话当圣旨,笔记本记得密密麻麻。
林烨还是老样子,大部分时间在办公室计算、画图,偶尔去车间看看关键零件的加工情况。
两人交流依旧简短高效。
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