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第173章 国内第一的化肥厂(1/2)

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1973年春,滦河工业特别协调区

春寒料峭,滦河工业特别协调区的建设工地上却热火朝天。

在孤竹济县焦化厂旁的空地上,一座即将改写中国化肥工业历史的工厂正在破土动工。

杨术旺站在临时指挥部的图纸前,眉头微蹙。

经过“工业加工作坊空间”的反复模拟优化,他刚刚完成了一套革命性的氨肥生产工艺。

将焦化废料高效转化为优质氨肥,能耗降低40%,纯度提升15%,整体技术领先世界二十年。

“这不讲道理的外挂......”他第无数次在内心感慨。

空间提供的不仅是先进技术,更是一整套完整的解决方案。

当施工队拿到图纸时,所有人的目光都凝固在封面那行醒目的标注上——设计年产量:全国第一。

“杨工,这个全国第一是......?”负责土建的王总工程师声音发颤。

杨术旺平静地指着技术参数、道:“年产五十五万吨,相当于目前全省氨肥产量的总和。”

“全省总和?!”指挥部里一片哗然。

“不可能!”

“太激进了吧!”

一位老技术员扶了扶眼镜,道:“咱们省现有六家氨肥厂,年产量才五十万吨。您这一套装置就要......”

杨术旺准确报出数字,道:“五十五万吨。”

“而且纯度更高,能耗更低。”

“是第一期工程。”

杨术旺再次感慨道:“多亏了孤竹济县的煤矿和隔壁信都市炼油厂啊!”

现在信都市炼油厂已经放弃了自己组建炼油废渣回收厂了。

因为他们的废渣跟本不够孤竹济县焦化厂消耗,现在都需要从东北用火车往这边儿运了。

首都老爷子那时候那叫一个心烦。

工厂太先进,原材料不够,他也得操心。

技术论证会上。

消息传开,立即在业内引发震动。

在清泸市召开的技术论证会上,质疑声此起彼伏。

省化工设计院刘总工程师第一个发难,道:“杨工,你这个设计步子太大!”

“低温甲醇洗联合分子筛吸附,国内根本没有成熟案例!”

“转化炉设计压力28兆帕,比现有设备高出50%,材料强度怎么保证?”

“年产55万吨,相当于要同时建设三套大型装置,这风险太大了!”

面对连珠炮似的质疑,杨术旺不动声色。

当晚,他再次进入“工业加工作坊空间”。

“空间,生成全流程动态模拟,重点展示安全控制系统。”

“指令确认。构建数字孪生模型......”

“原料净化单元运行正常,杂质去除率99.97%”

“高压合成单元压力波动±0.05兆帕”

“紧急停车系统响应时间0.8秒,优于国际标准”

在三维模拟图上,杨术旺敏锐地发现一个隐患。

“转化炉某个管件在运行小时后会出现微裂纹。”

杨术旺直接在界面上操作,优化了这个管件。

“优化方案生成:采用纳米晶强化合金,疲劳寿命提升300%”

“材料配方:Fe-12i-2Mo-0.3Ti-0.1C”

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