第580章 引风机扇叶积灰挂垢 输送架支腿变形歪斜(1/2)
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清晨到岗备工具,晨雾慢慢散去,厂区空气清爽,王师傅、李伟、刘波准时来到澈工机械维修间。
三人照旧做好上岗前准备,推开窗户通风透气,拿上扫把清理地面落灰、碎铁屑和废弃杂物。工具箱全部打开,逐件检查活动扳手、梅花扳手、管钳、手锤、角磨机等常用工具,确认完好无损坏。电气测电笔、绝缘手套、便携检测仪逐一测试,保证使用安全。密封胶、防锈漆、膨胀螺丝、耐磨衬垫、润滑油脂等耗材清点整理,分类摆放进备件柜,各类机械易损小配件核对数量,收拾完毕,静静等待各个车间的报修消息。
没过多久,焙烧车间的工作人员急匆匆赶来维修间,神情着急。
“王师傅,车间引风机不对劲,运转的时候噪音特别大,机身来回晃动,排风力度变弱,车间里烟尘排不出去,影响正常生产,得赶紧过去检修。”
王师傅听完没有耽搁,立马安排出发。李伟带上角磨机、钢丝刷、清洁铲刀和润滑脂,刘波拿上紧固套件、撬棍、抹布与收纳垃圾袋,王师傅携带检修手电、安全带和防锈喷剂,三人快步赶往焙烧车间风机房。
抵达现场就能明显察觉异常,引风机运转轰鸣刺耳,机体震动剧烈,外壳跟着不停抖动。凑近风机外壳观察,出风口排风不均匀,风力偏弱。打开风机检修口往里查看,扇叶表面厚厚堆积一层灰尘与硬质垢块,厚薄不一,导致扇叶转动重心失衡,高速运转时产生大幅度晃动。风机固定支架螺丝长期震动出现松动,也加重了整机抖动问题。
王师傅严格按照安全流程操作,开口下达指令:“关停引风机,切断设备电源,悬挂检修警示牌,等待扇叶完全停稳冷却,再拆机清理检修。”
李伟走到风机控制柜,按下停机按键,拉下空气开关断电,在显眼位置挂好禁止合闸标识。刘波守在设备一旁,确认扇叶缓慢停转,避免带压操作引发意外。等风机彻底冷却下来,做好前期准备,正式开始检修作业。
王师傅敲定整套维修步骤:“拆开检修盖板、清理扇叶积灰硬垢、检查扇叶磨损变形、紧固机架螺丝、加注传动轴承油脂、喷涂防锈防护、通电试机调试。”
三人分工明确,各自动手干活。刘波拧下检修盖板固定螺丝,取下盖板妥善放置,方便内部操作。李伟手握钢丝刷和铲刀,一点点刮除扇叶表面结块的污垢,厚实顽固的挂垢慢慢铲除,细微灰尘用抹布擦拭干净,每一片扇叶都清理到位,保证表面干净平整,转动时重心均衡。
王师傅借着手电光线,仔细检查扇叶边缘与板面,查看有无裂纹、弯折、磨损缺损,确认扇叶主体完好,没有结构性损坏。随后检查风机两端轴承座,拆开注油口,补充加注耐高温润滑油脂,减少轴承运转摩擦损耗。
风机机架多处固定螺丝出现松旷,部分螺帽生锈卡顿,三人配合逐一拆卸清理锈迹,重新涂抹防锈油,对角均匀拧紧所有固定螺栓。机架衔接缝隙简单检查,焊点无开裂,整体结构完好。清理下来的灰尘垢块统一装进垃圾袋,打扫干净风机周边散落杂物,保持现场整洁。
全部清理加固完成,等待片刻,确认内部无遗留杂物,合上检修盖板,拧紧固定螺丝。做好收尾检查后,合上电源开关,启动引风机空载运转。
风机启动后运转平稳,刺耳噪音彻底消失,机身无明显晃动,出风顺畅有力,车间烟尘快速排出,风力恢复正常标准。焙烧车间操作工来回巡查设备运行状态,确认故障完全解决,生产操作恢复正常。
刚收拾完引风机维修工具,仓储输送车间打来报修电话,反映跨车间物料输送架运行卡顿,机架一侧支腿变形歪斜,传送带运行偏移,物料输送容易卡顿掉落,需要维修组上门修整加固。
三人收拾好工具包,立刻赶往仓储输送车间。实地查看过后,问题一目了然。长期承重加上车辆偶尔剐蹭,输送架右侧底部支腿弯折变形,受力不均衡,整条机架微微倾斜。衔接处固定铁件锈蚀松动,导致机架走位,传送带受力偏移,运行时摩擦加剧,时常出现卡料情况。
王师傅观察完机架整体状况,直接安排检修流程:“输送架停机断电、清空架上物料、校正变形支腿、焊接加固铁件、加装支撑托架、更换锈蚀固件、调整传送带松紧、空载试机检验。”
李伟先切断输送架总电源,防止检修过程中设备突然启动。刘波配合车间人员,清理传送带上残留的物料,腾空作业区域,方便整改施工。
变形的支腿是主要故障点,王师傅用撬棍慢慢校正弯折部位,一点点调回规整角度,保证机架水平端正。校正完成后,对支腿薄弱位置加装加厚支撑托架,用电焊焊接牢固,增强承重能力。所有锈蚀老化的固定螺栓、连接铁件全部拆下,更换全新防锈配件,衔接缝隙喷涂防锈漆,延缓后期锈蚀老化。
机架整体加固完毕,两人配合调整传送带滚筒间距,校准传送带位置,调整松紧程度,避免跑偏摩擦。整体检修完成后,手动转动传送带,运行顺滑无卡顿,机架稳固不晃动。
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