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第577章 循环泵密封渗漏 冷却塔风机异响(1/2)

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清晨到岗备工具,天刚蒙蒙亮,王师傅、李伟、刘波准时走进澈工机械维修间。

三人各司其职,先把操作台收拾干净,各类手动工具挨个擦拭,开口扳手、梅花扳手、手锤、钳子分类摆进工具挂板。液压拉马、扭矩扳手、测温仪、测振仪逐一检查电量和完好度,黄油、密封胶、生料带、机械密封等常用耗材清点摆放,备件柜里的油封、垫片、小型轴承整理整齐,一切准备妥当,安静等候各个车间的报修通知。

上午七点半,原料车间的操作工快步跑来维修间,一脸着急。

“王师傅,地下循环泵出问题了,泵体侧面一直渗水,地上积了一大片水,流量跟不上,原料搅拌温度降不下来,再拖生产线就得降速。”

王师傅听完,立刻安排干活,李伟带上活动扳手、密封套装,刘波拿上抹布、接水桶和螺丝刀,自己拎上管钳和密封垫,三人快步赶往原料车间地下泵房。

这间泵房空间狭小,通风一般,走近就能看见循环泵轴封位置不断滴水,地面潮湿打滑,泵体运行时有轻微抖动,管路水流声音杂乱,明显工况异常。

王师傅先上前确认设备,叮嘱两人:“先停泵断电,关闭进出水阀门,泄压之后再动手,防止余水喷溅。”

李伟马上走到电控箱,断开循环泵电源,挂上禁止操作警示牌。刘波缓慢关闭进水阀与出水阀,慢慢打开管路泄压小口,放出泵体内部残留积水,用水桶接好,避免水流漫延污染地面。

积水排净后,开始排查故障根源。拆开泵体外侧防护壳,能清晰看到机械密封老化开裂,密封面磨损严重,内部石墨垫圈失去弹性,长期水压冲刷后彻底失效,这才导致持续渗漏。同时泵体底座减震垫老化发硬,固定螺栓松动,也是设备抖动的原因。

“拆泵体、换机械密封、清理轴杆、换减震垫、紧底座、试压查漏。”

分工明确,刘波先用抹布清理泵体表面污渍和水垢,拆掉老旧破损的防护外壳,清理密封槽内的杂质和残留胶渍。李伟用扳手拆卸泵体连接螺栓,缓慢分离泵头与电机连接部位,小心取下老化的旧机械密封,细致打磨泵轴表面,擦掉锈迹和磨损毛刺,保证接触面平整。

王师傅取出全新定制的机械密封,在密封接触面均匀涂抹耐水密封脂,平稳套入泵轴精准对位,依次装好垫圈、压盖,螺栓采用对角分次拧紧的方式,力度均匀,避免密封件受压偏移。

更换完密封件,三人合力撬起泵体,拆掉开裂老化的减震垫,换上加厚耐磨的全新减震胶垫,重新摆正泵体位置,用水平仪找平,将底座所有固定螺栓逐一加固拧紧,消除运行抖动隐患。

全部配件安装到位,闭合检修口,缓慢打开进出水阀门,缓慢注水排净管路空气。确认无卡阻后,送电启动循环泵。

设备平稳运转,没有了之前的抖动,轴封位置干燥无渗水,管路水流平稳,流量恢复标准数值,持续观察十多分钟,各处接口、密封点位都没有渗漏痕迹。

原料车间操作工蹲在泵边反复查看,松了口气:“不漏了,水流也正常,这下生产线不用受限了。”

刚把泵房工具收拾完毕,冷却塔那边又传来报修消息。

楼顶冷却塔主风机运转噪音刺耳,嗡嗡的异响隔着老远都能听见,风机转速不稳,冷却效果大打折扣,多个车间设备降温跟不上,急需检修。

三人不敢耽搁,带上登高工具和检修耗材,赶往厂区楼顶冷却塔。

爬上楼顶,冷风扑面,冷却塔巨型风机正在运转,异响持续不断,扇叶转动时有轻微刮蹭感,外壳震动明显。

王师傅就近观察一圈,快速判断问题:风机固定支架锈蚀松动,扇叶边缘积垢厚重,动平衡失衡,外加轴承座润滑不足,滚珠干涩,多重问题叠加才引发异响和抖动。

“停机锁电、清扇叶、补焊支架、加注黄油、紧固螺丝、校正动平衡。”

李伟负责断电上锁,切断冷却塔风机总电源,做好安全防护。刘波戴好防护手套,拿着钢丝刷和高压气枪,一点点清理每一片扇叶上附着的水垢、灰尘与杂物,把厚重积垢清理干净,保证扇叶重量均匀。

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