第606章 稀有矿产回收利用技术(2/2)
环保审批方面,工作组提前3个月向鹏城环保部门提交了试点项目环境影响评价报告,报告详细分析了项目的污染物产生环节、处理措施、排放指标,经环保部门现场核查与专家评审,项目符合龙国环保标准,顺利获得排污许可证与环保验收批复;同时项目配套建设了完善的“三废”处理系统,废水采用“预处理-中和沉淀-膜分离-蒸发结晶”四级处理工艺,处理后水质达到《稀土工业污染物排放标准》(GB -2011)一级标准,可循环利用或达标排放;废气采用“吸附-冷凝-催化燃烧”处理工艺,处理后有害物质排放浓度低于国家标准限值;废渣经无害化处理后,可作为建筑材料原料或交由专业危废处理公司处置,实现固体废物零填埋。
试点项目的核心技术体系为“湿法冶金-选择性萃取-精准提纯”一体化工艺,该工艺针对废旧永磁体(主要为Nd-Fe-B永磁体)、废旧电子设备(手机、电脑、新能源汽车电机等含稀有矿产元器件)两类核心废旧物料,制定了差异化的处理流程,整个工艺分为原料预处理、浸出、净化除杂、选择性萃取、反萃、沉淀结晶、烘干包装7个核心环节,每个环节均实现了技术突破与工艺优化。
原料预处理环节,针对不同废旧物料的特性,采用“拆解-破碎-磁选-筛分”组合工艺:废旧永磁体先经人工拆解去除外壳、导线等非磁性杂质,再通过颚式破碎机破碎至5毫米以下颗粒,然后经高强磁选机(磁场强度1.2T)分离出铁磁性物质(主要为Fe),最后通过振动筛(筛孔孔径1毫米)筛分得到永磁体粉末原料,预处理后原料中稀有矿产含量从30%提升至60%;废旧电子设备先经机械拆解机拆解,分离出电路板、电池、外壳等部件,电路板经粉碎至1毫米以下颗粒,通过气流分选机分离出金属粉末与非金属粉末,金属粉末再经磁选与电选,得到含稀有矿产的混合金属原料(稀有矿产含量约15%);预处理环节的物料回收率达98%,为后续浸出环节奠定基础。
浸出环节,采用“高压酸浸+氧化浸出”组合工艺,针对预处理后的两种原料分别制定浸出参数:永磁体粉末原料采用盐酸作为浸出剂,浸出温度80℃,浸出压力0.5MPa,浸出时间2小时,盐酸浓度5ol/L,液固比5:1,通过高压浸出反应釜实现Nd、Dy、Tb等稀有矿产元素的高效溶解,浸出率达98%;混合金属原料采用硫酸+过氧化氢混合浸出剂,浸出温度90℃,浸出压力0.8MPa,浸出时间3小时,硫酸浓度3ol/L,过氧化氢添加量为原料质量的5%,液固比8:1,实现稀有矿产元素与Cu、Al、Zn等杂质元素的同步溶解,浸出率达97%;浸出环节采用自动化控温、控压系统,实时监测浸出液的pH值、浓度等参数,确保浸出过程稳定高效,较传统常压浸出工艺,浸出时间缩短50%,浸出率提升15%。
净化除杂环节,针对浸出液中的Fe、Mn、Cu、Al等杂质元素,采用“氧化中和+硫化沉淀”工艺:向浸出液中加入高锰酸钾作为氧化剂,将Fe2+氧化为Fe3+,控制pH值为3.5,使Fe3+、Al3+形成氢氧化物沉淀;然后加入硫化钠作为硫化剂,控制pH值为2.0,使Cu2+、Zn2+、Mn2+形成硫化物沉淀;通过板框压滤机过滤去除沉淀杂质,净化后浸出液中杂质含量低于0.1g/L,杂质去除率达99%;该环节采用在线监测系统,实时监测杂质含量,自动调节药剂添加量,确保净化效果稳定,较传统化学沉淀工艺,药剂消耗量降低30%,杂质去除率提升10%。
选择性萃取环节,是整个工艺的核心,采用自主研发的新型萃取剂(代号FT-100),该萃取剂对Nd、Dy、Tb等稀有矿产元素具有高选择性,对杂质元素的萃取系数低于0.01,而对稀有矿产元素的萃取系数高于100;通过5级逆流萃取工艺,控制萃取剂浓度20%(体积分数)、相比(有机相:水相)1:2、萃取温度40℃、萃取时间10分钟,实现稀有矿产元素与剩余杂质的深度分离,萃取率达99%;新型萃取剂较传统萃取剂,萃取容量提升25%,萃取平衡时间缩短40%,且可重复使用,使用寿命达500次以上,大幅降低了萃取剂消耗成本。
反萃环节,采用盐酸作为反萃剂,控制盐酸浓度2ol/L、相比(水相:有机相)2:1、反萃温度50℃、反萃时间15分钟,通过3级逆流反萃,将有机相中的稀有矿产元素高效反萃至水相,反萃率达99.5%;反萃后的有机相经洗涤后可循环用于萃取环节,循环利用率达95%,降低了有机相损耗。
沉淀结晶环节,向反萃液中加入草酸作为沉淀剂,控制草酸浓度1ol/L、pH值2.5、沉淀温度60℃、搅拌速度300r/,稀有矿产元素与草酸反应生成草酸稀土沉淀,沉淀率达99%;草酸稀土沉淀经离心分离机分离后,送入回转窑进行煅烧(煅烧温度800℃,煅烧时间2小时),得到氧化稀土产品(纯度99.5%以上);该环节采用自动化沉淀反应釜与连续煅烧窑,确保沉淀均匀与煅烧充分,产品纯度稳定。
烘干包装环节,氧化稀土产品经真空干燥机烘干(干燥温度120℃,干燥时间2小时,真空度-0.09MPa),水分含量低于0.1%,然后经自动包装机包装(每袋25公斤),入库储存;包装过程采用惰性气体保护,防止产品氧化,确保产品质量稳定。
整个试点过程从启动到结束历时6个月,按照“小批量试产-稳定运行-满负荷测试”三个阶段推进,每个阶段均实现了预期目标,未出现任何技术故障、安全事故或环保超标问题。
第一阶段(前1个月)为小批量试产阶段,日处理废旧物料1吨,主要验证工艺参数的合理性与设备的运行稳定性;通过实时监测各环节的浸出率、萃取率、杂质去除率、产品纯度等指标,持续优化工艺参数(如调整浸出温度、萃取剂浓度、沉淀剂添加量等),最终确定了最优工艺参数组合;试产阶段稀有矿产回收率达95.2%,产品纯度达99.5%,设备运行稳定率达99%,各项指标均达到预期。
第二阶段(中间3个月)为稳定运行阶段,日处理废旧物料3吨,重点验证工艺的连续性与稳定性;期间累计处理废旧物料270吨,其中废旧永磁体150吨、废旧电子设备拆解料120吨;生产过程中,自动化控制系统实时调控工艺参数,质检部门每2小时对中间产品进行一次检测,环保部门实时监测“三废”排放情况;稳定运行阶段平均稀有矿产回收率达95.8%,产品纯度达99.6%,回收成本较传统工艺降低26%,能耗降低42%,废水排放达标率100%,废气中有害物质排放浓度远低于国家标准,废渣无害化处理率100%,各项指标均优于试点目标。
第三阶段(最后2个月)为满负荷测试阶段,日处理废旧物料5吨,全面验证工艺的规模化应用能力;累计处理废旧物料300吨,其中废旧永磁体180吨、废旧电子设备拆解料120吨;满负荷运行状态下,设备联动运行稳定率达98.5%,工艺参数波动范围控制在±2%以内;最终统计数据显示,满负荷阶段稀有矿产回收率达96.1%,产品纯度达99.7%,回收成本较传统工艺降低28%,单位产品能耗降至800kWh/吨(传统工艺为1333kkWh/吨),各项核心指标均超额完成试点目标;期间共生产氧化稀土产品68吨,其中氧化钕42吨、氧化镝15吨、氧化铽11吨,产品经龙国稀有矿产产品质量监督检验中心检测,纯度均达到99.7%以上,杂质含量低于0.3%,完全符合高性能永磁体生产、电子设备制造等高端领域的原料要求,顺利通过第三方质量认证。
试点项目的经济效益显着,为集团带来了可观的直接与间接收益。
直接经济效益方面,试点期间累计处理废旧物料570吨,生产氧化稀土产品68吨,按市场均价(氧化钕30万元/吨、氧化镝150万元/吨、氧化铽200万元/吨)计算,产品总销售额达68×[(42×30)+(15×150)+(11×200)]÷68=42×30+15×150+11×200=1260+2250+2200=5710万元人民币;项目总成本(包括原料采购成本1200万元、设备折旧150万元、能源消耗300万元、人工成本200万元、药剂消耗500万元、环保处理成本150万元、其他费用100万元)共计2600万元人民币;实现毛利润5710-2600=3110万元人民币,毛利率达54.5%,投资回报率达124.4%(毛利润÷项目总投资2.5亿元×100%);较传统回收工艺,该项目每吨产品成本降低8万元,68吨产品累计节约成本544万元,同时因能耗降低42%,累计节约标准煤350吨,减少碳排放875吨,获得鹏城环保部门发放的低碳生产补贴180万元人民币。